Index
Einleitung
Zwischenrevision an einer XXMW Siemens Dampfturbine im MHKW
- Durchführung einer kleinen Revision (Lagerkontrolle, Ventilrevision, axialen Vergangprobe) im Zuge des Stillstands
- Ermittelte Spiele weit unter Herstellervorgabe, „Knarzgeräusche“ und Rückfedern beim Ausschieben
→ Öffnen der Turbine
Ausgangssituation
Befundung der Turbine
- Starke Anstreifschäden
- Austreten von Dicht- bändern, insbesondere am Ausgleichskolben
- Klaffungen an Deck- bändern einiger Leit- schaufelreihen
- Defekter Winkelring (Rotation)
Maßnahmen zur Befundbehebung
- Vor Erstellung des Reparaturkonzepts stand die Ursachenforschung zur zukünftigen Schadenvermeidung im Fokus
- Eine hohe Temperaturdifferenz zwischen Ober- und Unterteil ist aus den vergangenen Anfahrvorgängen bekannt
- Die Installation einer „Bauchheizung“ wurde bereits vorab vorbereitet
- Im Zuge der Revision wurde ein Lösungskonzept erstellt, die elastische Verformung des Turbinengehäuses nachzuweisen
Methodik
- Einbau und Fixierung einer Lehrwelle mit digitalen Messuhren.
- Anordnung der Messuhren an Innenteile in vertikaler Richtung.
- Montage der Innenteile-OT und Gehäuse-OT.
- Nutzung der Begleitheizung als „Anfahrsimulation“
Verwendete Geräte
- 1x Lehrwelle (Fertigung ML Powertech GmbH)
- 1x Laptop zur EDV (Excel basierte Verarbeitung)
- Begleitheizung 1 & 2 (Nachgerüstet durch Thermoproz.)
- 1x Analoge Messuhr (PG1177)
- 13x Digitale Messuhren mit Sender- und Empfängereinrichtung (U-Wave-System; Hersteller: Mitutoyo)
Versuchsdurchführung
- Erstellung einer Referenzmessung vor Inbetriebnahme
- Aufnahme der Messreihen im 15 Minuten-Takt
Messergebnisse
Positive Messdifferenz zur Referenzmessung:
- Bauteile werden abgesenkt
Negative Messdifferenz zur Referenzmessung:
- Bauteile werden angehoben
Insbesondere der Zwischenboden (675) und die Leitschaufelträger 1,2 und 3 (600, 575 und 550) weisen mit einer Messdifferenz von 0,28 mm bis 0,44 mm bei Δϑ = 40 K einen hohen Versatz auf.
- Aufgrund der Anordnung der Begleitheizung im unteren Teil der Turbine, ist der reale Anfahrprozess invers zu vorliegender Messreihe.
- Nach oben gerichtete Wölbung tritt auf „Katzbuckeln“.
- Verminderung des Radialspiels zwischen Innenteilen und Läufer im Unterteil.
- Besonders der vordere Bereich der Turbine ist betroffen (analog zum vorliegenden Schaden)
- Mögliche Ursache für Anstreifschaden.
- Kompromissfindung hinsichtlich Montage notwendig.
Maßnahmen
Maßnahmen zur Schadensvermeidung
- Dauerhafter, geregelter Betrieb der Begleitheizung, um die Temperaturdifferenz bestmöglich zu minimieren
- Gestörte Ausrichtung der Innenteile zur Vermeidung von Anstreifvorgängen
- Auslegung der Spiele an das mögliche Maximum im Bereich der Zwischenabdichtung, Ausgleichskolben und betroffenen Träger
Reparaturempfehlung
Reparaturempfehlungen
- Erneuerung der Dichtbänder, lauf- und leitseitig. Die Erneuerung der Läuferbänder macht ein Auswuchten bei Nenndrehzahl erforderlich
- Erneuerung der Winkelringabdichtung unter Einhaltung der Spiele
- Erneuerung der Leitschaufeln wurde zur Diskussion gestellt, wurde aufgrund der massiven Kosten und terminlichen Situation als Lösung zurückgewiesen
Alternativlösung
- Als Alternative zur Erneuerung der Leitschaufeln wurde ein Reparaturkonzept im Laser-schweißverfahren erarbeitet, um die Vorspannung zwischen den Schaufeln wiederherzustellen
- Durchführung der vorgeschlagenen Arbeiten ohne den terminkritischen Pfad der Neubebänderung zu beeinflussen